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干式气柜维修有关问题的探讨

2015/11/25 9:28:28      点击: 文章来源:www.jshhcc.com
1背景
      稀油密封干式气柜维修(以下简称气柜 )作为储存天然气的重要特种设备 ,于上个世纪 90年代起被广泛 的应用在煤气等行业。气柜主要 由柜底板 、侧板与立柱 、柜顶和可升降活塞等钢结构部分构成。气柜工作原理是依靠循环油泵的间歇启停 ,维持气柜活塞保持一定的油位 ,封住柜内气体 。公 司于 1999年在望花储配站建造 了一个 16.5万rn3的气柜。在 2014年 6月该气柜在运行过程中出现泄油量突增 ,油泵常转不停的现象。前期通过对柜内活塞进行清油处理,保持活塞稳定运行。1个月后经值班人员检测气柜出现漏气现象 ,被迫气柜放散 ,停产检修。经 10天检修,于2014年 7月 28日,气柜恢复运行。
2气柜检修具体情况
2.1活塞 清油
      气柜着床置换后 ,检修人员进入气柜查看 ,发现气柜活塞上面存在大量的密封油,气柜漂油量大。维修人员共用时 3天将油全部清完。油的分布见图 1,从图 1可以看出活塞倾斜方向为西南侧高,东北侧低。而活塞桁架之间的隔板又是相通的 ,所以导致这样 的油分布情况。
2.2防回转滑块更换
      防回转装置是保证活塞正常升降的部件。此气柜共安装两组防回转装置 ,分别设于 11#柱与 23#柱 。检修期间对 防回转装置进行了查看 ,经测量 ,11#柱防回转装置左侧滑块磨损,磨损量为 10.7arm。理论上防回转滑块的磨损量大 于 8mm就应进行更换 ,而该气柜滑块磨损量 为 10.7mm,已超出规定值 。维修人员随即将 磨损滑块进行更换。
2.3密封滑板修复
       密封滑板是密封气柜内气体的部件。本次气柜检修共发现 3块密封滑板变形严重 ,分布在 4#、5#、6#、7#柱之间 ,变形量最大达 到5cm。滑板两侧的斧头块均有不同程度的磨损,从磨损及变形情况分析是由于这 四个柱之 间的滑板及斧头块受活塞旋转方向的力挤压造 成 ,而柱脚滑块 只有 4mm的位移量 ,当超过这个位移量后 ,滑板就会在薄弱处鼓起而变形 。斧头块被挤至与立柱接触后就会发生摩擦而导致磨损。维修人员借助专用工具将密封滑板修复。

2.4活塞导轮调整及更换
       活塞导轮是引导活塞正常升降的部件。检修活塞导轮时,发现3个 导 轮 有磨 损 铜 屑的痕 迹 ,2个导轮 铜轴套脱 出并偏至一侧 ,维修 人员 对 5个 导轮 进行了更换 。因活塞上升过程 中,特别在气柜 中段 ,11#柱 防 回转 装置条 左侧滑块一直贴紧立柱 ,说明活塞顺 时针旋转 ,维修人员将 1}}、2#、3#、4#、5#柱上 导 轮两侧加 4arm 弹簧 垫 ,目的是将倾斜度减小(调试 时 倾 斜 数 值 减 小70arm)。 将 9#、10#、12#、13#柱下导轮左侧加 1mm弹簧垫。目的是让 导轮 向活塞旋

填充部分为存油部位


干式气柜维修表
的反方向运动,避免防回转滑块与立柱接触磨损。
2.5柱脚毛毡更换
柱脚毛毡位于密封滑块上 ,起到耐油 、耐摩擦 的作用。检修 中检查柱脚毛毡时发现均有不同程度磨损 ,磨 损主要有两个部位 ,一是凹槽长度磨损 ,设计长度 236mm,磨损后长度为 241mm,磨损 5mm。二是毛毡宽度磨损,磨损量为 5ram左右。维修人员对毛毡进行了全部更换。使气柜泄油量保持尽可能小。
2.6气柜检修前后运行情况对 比
气柜检修前后对活塞油位 、倾斜度 、油泵运行时间、柜底油位进行比对 ,数据见表 1。从表中数据可以看出气柜检修后的活塞倾斜明显好转,油泵工作时间也逐渐变短 ,说明气柜 的倾斜及泄油量大问题得 到解决。
3气柜隐患的预防及处理
此次气柜故障的发生主要原因是 由于气柜 防回转滑块磨损 ,活塞旋转量超 出范围,进而产生一系列故障 :如密封滑板受挤压变形 、导轮轴套脱 出、活塞漂油 、气柜封不住气等 。从 中我们可以看 出,故障都是从某一个点的失效 引起的。因此 ,在气柜使用过程 中,除按 照《特种设备使用安全管理规范》(TsG Z1001—2011)的规定并结合公司管理办法对气柜进行管理外 ,还应注意以下几点 :
(1)每天对气 柜巡检时 ,应仔细观察 油泵 运行情况及气柜底部油槽 温度是否在规定范围内。
(2)每周进入气柜巡检时 ,应检查活塞倾斜度 ,保证倾斜度在规定范围内;检查导轮、防回转装置运行是否灵活,并对防回转装置进行侧量,并记录数据 ,确保其磨损程度在规定范围内。
(3)在巡检过程 中,当发现泄流量增加 ,油泵常转不停的情况 ,即表明气柜问题已非 常严重,需立 即通知专业检修人员进行处理。
(4)巡检中发现气柜中有部件出现破损情况 ,应及 时更换 ,保证气柜正常运行。