1000m3螺旋升降式气柜脱轨事故及处理
2015/12/2 10:06:06 点击: 文章来源:www.jshhcc.com
我厂气柜从三塔升起的高限位置突然急剧下降,中节I部导轮脱轨,中节I、钟罩失去平衡而倒倾、歪斜、卡死,发生了气柜脱轨的严重事故。当即紧急停车。
经检查,中节I有6组导轮脱轨,其中西南角一组导轮被连座顶脱,中节I连同钟罩倾斜约8.6度。东北端顶部标高10. 9米,西南端顶部标高“.4米,位差3.5米。但钟罩与中节I间导轮导轨配合良好,没有脱轨,钟罩仍能沿中节I倾斜方向运动。
发生事故时,气柜正处在三塔升起的高限位置,压力达400毫米水柱。当时因天旱和输水总管局部损坏,气柜上水不足,水压降低,气柜压力高限造成其环形水封冲破而跑气,气柜急速下降;同时气柜已腐蚀严重,整体钢骨架尤其是钟罩、中节的骨架变形严重。曾对气柜内壁作过内衬环氧树脂,玻璃纤维布的处理。但骨架变形仍无法处理,骨架基础变形引起轨道变形,导轮与导轨配合情况差,经常是靠调节导轮适应轨道的变形。钟罩节I快速下降的惯性引起冲击,使中节I几组导轮同时脱轨而失去平衡,东北角下掉斜靠在中节I上,西南角顶翻一组导轮后卡死在中节I内壁上。
段后水封就被冲破,力量未传至中节I上,仍不能复位。可见,必须施力于中节I上才可能动摇卡死点‘。经计算,钟罩、中节I及配重共111, 34吨,施力须克服这些重量。考虑两种施力来源:一是利用向气柜送气的升力传递在中节I上,即限制钟罩与中节I的相对运动而带动卡死的中节I,可在钟罩轨道上设置制动块或用钢绳缠束钟罩和中节I,同时在西南高位端施加一向下力(见图1);另一种是借助机械施力提升或顶升中节I,用千斤顶在中节I东北低部施加顶力,使之顶升一段后错开死点而复位。其工具简单方便,准备时间短,如卡死严重就难生效。比较后我们决定先采用千斤顶
机械施力处理,同时作好送气压力顶升的准备。
在中节I平台上垫上枕木作为支承点,同时在中节I轨道上焊上小块角钢作为顶交点分布在圆周120。范围内,东北受力最大处附近使用2台50吨千斤顶,另外使用3台20吨千斤顶作辅助顶升(见图2),估算最大受力点在30吨以下。5组同时顶升,东北最低点上升220毫米后,中节I的卡死点就被动遥而迅速下落,同时钟罩急速施转上升,在较短时间内使得钟罩、中节恢复到正常位置。
由于中节I上导轮全被拆掉,导致中节I和钟罩错位300s偏离中心达130毫米左右,短时间内恢复中节I位置困难,骨架因倾斜变形更为严重,如不彻底处理好就使用中节I就有
重蹈事故的危险。为尽快地恢复生产,决定采取暂不使用中节I的措施,使用了12.工字钢72块,将中节I与中节d沿环形平台圆:周搭起焊接,这样钟罩升起后中节I、I就同时升起,三层塔变为二层,中节升起后压力就有400毫米水柱,气柜极限容积由10000米s,变为6000米3,仪表高度指示也随之调节,以便安全控制气柜在6000米“以下。
使用一段时间以来,’清况良好,能满足生产要求,待以后对中一pI、导轮、导轨彻底处理后再恢复气柜的三层塔运行。
在中节I平台上垫上枕木作为支承点,同时在中节I轨道上焊上小块角钢作为顶交点分布在圆周120。范围内,东北受力最大处附近使用2台50吨千斤顶,另外使用3台20吨千斤顶作辅助顶升(见图2),估算最大受力点在30吨以下。5组同时顶升,东北最低点上升220毫米后,中节I的卡死点就被动遥而迅速下落,同时钟罩急速施转上升,在较短时间内使得钟罩、中节恢复到正常位置。
由于中节I上导轮全被拆掉,导致中节I和钟罩错位300s偏离中心达130毫米左右,短时间内恢复中节I位置困难,骨架因倾斜变形更为严重,如不彻底处理好就使用中节I就有
重蹈事故的危险。为尽快地恢复生产,决定采取暂不使用中节I的措施,使用了12.工字钢72块,将中节I与中节d沿环形平台圆:周搭起焊接,这样钟罩升起后中节I、I就同时升起,三层塔变为二层,中节升起后压力就有400毫米水柱,气柜极限容积由10000米s,变为6000米3,仪表高度指示也随之调节,以便安全控制气柜在6000米“以下。
使用一段时间以来,’清况良好,能满足生产要求,待以后对中一pI、导轮、导轨彻底处理后再恢复气柜的三层塔运行。
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