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吸力差法优化热工调节在焦炉上的应用

2015/11/10 9:23:54      点击: 文章来源:www.jshhcc.com
       济钢焦化厂 3、4焦炉的炉龄已超过 10年,存在着煤气耗量大,耗热量高,热工系数低,机焦侧煤气比例失调等问题 。焦化厂在多次处理温度和测调吸力的基础上,根据理论推算 ,结合炉体状况及煤气加热设备情况,利用吸力差法进行焦炉热工制度的优化调整 ,使 3、4焦炉热工效率显著提高 ,炉温反应灵敏 、稳定。2004~2005年度节约煤气成本百万元 ,并有效的延缓了炉体老化。
1 实施对策
1.1 分别测调煤气和空气蓄顶吸力
       我们以标准蓄热室的煤气和空气蓄顶吸力为标准,分别测调煤气和空气蓄顶吸力 (随测随调),结果发现测量数据稳定性差,上升下降的吸力很不均匀,直行温度均匀性较差。由于煤气和空气量配比失调 ,造成蓄顶吸力不合理。在统一煤气孔板和废气开闭器翻板后 ,反观标准蓄热室的吸力较为合理。在调节时,上升下降煤气和空气的吸力差非常稳定 ,且标准燃烧室的温度正常。于是,我们利用上升下降空气的吸力差对 3、4焦炉的热工制度进行优化调节。
1.2 综合治理 3、4焦炉炉体
       为了完善 3、4焦炉的煤气加热设备 ,对 3、4焦炉的炉体缺陷进行了综合治理 ,针对封墙 的严密性较差 ,我们利用新材料进行密封。对阻力大、热效率较低的格子砖 ,以及部分 1—4火道杂物进行了清理。由于分烟道内杂物较多 ,废气开闭器与分烟道弯管阻力较大,且差别大,致使在调节吸力时往往出现翻板开到头吸力仍不够的现象 ,对此也进行了清理。
1.3 重新标定焦饼中心温度
       在不同的 值下 ,对 3、4焦炉焦饼中心温度进行了重新标定。在保证焦饼上下温差小于 50℃时,确定科学合理的 值 ,而后标定出看火孔压力 :3焦炉为 8Pa,4焦炉为 5Pa。
1.4 重新排列煤气支管的孔板
       根据管道两端的静压差及特殊情况下的管道阻力,对 3、4焦炉高炉煤气支管的孔板进行重新排列 ,为吸力差法调整蓄顶吸力创造条件,保证进入燃烧室的煤气量基本一致,也就是保证上升煤气蓄顶吸力趋于一致。
      根据 3、4焦炉现状可知 :在其他条件不变 的情况下 ,分烟道吸力每变化 10Pa,上升煤气蓄顶吸力变化 1Pa左右,但孔板孔径变化 2mm,吸力变化 2Pa左右。因此,上升煤气 蓄顶吸力 主要取决于煤气孔板的孔径。根据煤气管道两端 的静压差和孔径变化 ,及蓄顶吸力和温度变化 ,孔板孔径按表 1排列 ,尺寸相差 2—5mm,机焦侧相差 5mm。在煤气翻板阀位位于中间时,本着提高煤气量 ,调节灵敏度和适应高炉总管压力变化频繁的实际情况,孔板排列时采用了较小孔板有序排列,合理的分配管道压力(支管压力),同时提高进入立火道的煤气流速,提高喷射力 ,以利于提高高向加热。