干式气柜稀油密封系统优化改造
2015/11/2 9:45:35 点击: 文章来源:www.jshhcc.com
我公司3万m3,干式煤气柜于1989年建成投产,用于回收三钢内部因生产不均衡时造成的瞬间焦炉煤气放散量,减少煤气放散,并在煤气发生量减少、管网压力下降时,及时输出煤气,平衡管网压力,改善煤气供应质量,保证轧钢加热炉的热工制度的稳定,提高煤气利用效率,取得了较好的经济效益。
概况
气柜主要性能参数
气柜容积:30000 m3
气柜高度:57. 92m
气柜边数:正十六边形
工作压力:6000+250Pa
1.2气柜稀油密封系统
气柜主要性能参数
气柜容积:30000 m3
气柜高度:57. 92m
气柜边数:正十六边形
工作压力:6000+250Pa
1.2气柜稀油密封系统
气柜利用活塞上的油槽和侧壁之间的间隙充满的密封油的油压与活塞下部储气压力相平衡而进行密封,密封油下流量大小由滑板控制通过密封油的循环流动,保持活塞油沟和
底部油沟油位,使气柜稳定运行几系统循环如图1所示。
2存在问题及原因剖析
底部油沟油位,使气柜稳定运行几系统循环如图1所示。
(I)密封系统损坏泄漏,系统稳态破坏随着密封系统损坏严重,油泄漏量加大。油泵工作时间延长,特别是夏季,气温较高,两个油泵房油泵连续运行3一4h,最长时间可达12h,并且停泵时间很短。夏季,平均每台油泵运行14h/夭;冬季,平均每台油泵运行8h/天,远大于规程规定的小于等于4h/天。贴近气柜可依稀听到油泄漏的“叮咚”声。气柜活塞做全程行走时,站在活塞上可观察到气柜侧壁板有的地方光滑如镜,有的地方沉积较多油泥,说明气柜活塞的滑板对气柜侧壁的压紧程度不一致,以及侧壁钢板变形造成凹凸不平,用钢板尺和角尺测量,侧壁钢板的最大不平度达Smm,致使活塞行程中有多处泄漏量较大:
(2)密封油劣化严重,油耗大。气柜密封油原采用68’机械油.由于68’机械油的油水分离性能较差,新油加入一个月后检测,油的运动粘度由原来的SOmm`/s下降到40mm2/s,从油水分离器和活塞油沟处可观察到部分机械油乳化程度较严重且油质较脏。
(2)密封油劣化严重,油耗大。气柜密封油原采用68’机械油.由于68’机械油的油水分离性能较差,新油加入一个月后检测,油的运动粘度由原来的SOmm`/s下降到40mm2/s,从油水分离器和活塞油沟处可观察到部分机械油乳化程度较严重且油质较脏。
3改进的思路和方法
干式气柜最关键的部分是活塞密封装置,由于煤气具有易燃、易爆、有毒等特点,稀油密封系统的可靠运行.关系到煤气柜中煤气的安全吞吐、运行人员的安全,以及劣化密封油对环境造成的污染。
(1)活塞油沟密封装置由专业技术人员进行规范化施工,特别是注意对滑板与立柱、角部滑板的密封处理,确保施工质量。
(2)调整和更新密封机构元件。.停产检修,发现滑板上的500多个压紧弹簧中有200多个卡死,弹簧套筒不动作;部分原焊在滑板及活塞上固定弹簧的螺栓断裂,20多个弹簧脱落,造成活塞环润滑理论的研究的最大的实践就是如何在缸套和活塞环表面进行适当的微观造型才能最大限度地提高缸套一活塞环摩擦副的润滑性能,从而降低内燃机的摩擦损耗,提高经济性,延长使用寿命。
干式气柜最关键的部分是活塞密封装置,由于煤气具有易燃、易爆、有毒等特点,稀油密封系统的可靠运行.关系到煤气柜中煤气的安全吞吐、运行人员的安全,以及劣化密封油对环境造成的污染。
(1)活塞油沟密封装置由专业技术人员进行规范化施工,特别是注意对滑板与立柱、角部滑板的密封处理,确保施工质量。
(2)调整和更新密封机构元件。.停产检修,发现滑板上的500多个压紧弹簧中有200多个卡死,弹簧套筒不动作;部分原焊在滑板及活塞上固定弹簧的螺栓断裂,20多个弹簧脱落,造成活塞环润滑理论的研究的最大的实践就是如何在缸套和活塞环表面进行适当的微观造型才能最大限度地提高缸套一活塞环摩擦副的润滑性能,从而降低内燃机的摩擦损耗,提高经济性,延长使用寿命。
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